MVH 发表于 2005-7-14 21:26

发动机气缸套早期磨损的原因
发动机气缸磨损超过允许标准将使汽车的动力性、经济性严重下降。因此,了解气缸套磨损的原因,撑握气缸的磨损规律,便于正确合理的使用,以减缓气缸的磨损,延长发动机的使用寿命。

气缸的磨损规律

WD615.67发动机气缸在使用中的磨损是不均匀的。一般的规律是沿气缸的轴线方向,气缸套的上方,在第一道气环位于上止点略下处磨损量最大,活塞环在下止点以下处磨损最小。从磨损的横截面看,气缸磨成不标准的圆柱度。一般的磨损情况以发动机第一缸和第六缸磨损较其它气缸严重,其主要原因是冷却不良造成的。

发动机气缸磨损的原因发动机气缸磨损的主要原因有三个方面,即机械磨损、磨料磨损、化学腐蚀。

(1)机械磨损:

机械磨损是由机械摩擦引起的,机械磨损的程度受气缸、活塞环的加工精度、配合质量、润滑条件、工作温度以及摩擦中相互的压力影响。发动机工作时,上部温度高,润滑油受影响而变稀,油膜的质量差,第一道活塞环的背压力(高压气体进入活塞环槽,将活塞环紧紧的压紧在气缸壁上)最大,因此,气缸上部第一道活塞环处及略下处磨损最大,而其下方磨损变小。

(2)磨料磨损

磨料磨损是最主要的磨损。磨料是由机油中掺和的金属杂质和空气中带进的杂质拌合而成,它能加速机件磨损。由于在进气过程中,增压后的进气流直接冲进了进气门对面的气缸壁,发动机在低温运行时,柴油喷雾不佳,未能充分燃烧的柴油油粒冲淡了机油,使机油变稀,破坏了油膜。同时,由于空气滤清器滤芯破损,造成进气流带进的尘土、砂粒等粘附于进气门对面的气缸壁上,形成严重的磨料磨损。磨料磨损不仅造成气缸上部第一道活塞环上止点略下部位的磨损大,而且使气缸的横断面变成了椭圆形。引起磨料磨损的主要原因是:空气滤清器滤芯损坏,增压器至中冷器或增压器至进气管连接部分胶管脱落、裂纹或断开,空气短路进缸而形成严重的磨料磨损;还有部份用户过分强调按质更换机油,机油使用时间过长,机油变质、变稀、杂质增多,金属杂质掺和造成严重的磨料磨损。在化验设备还不具备的单位,还是实行按周期更换机油为最好。每次二级保养(12000km)更换机油及机油滤清器芯、空气滤芯是最佳的保养办法。

(3)化学腐蚀

当发动机缸壁温度低,而气缸内压力大时,气缸内的水蒸气会在气缸壁上形成水珠。这些水珠和废气接触而形成酸性物质,附在气缸壁上,对气缸产生腐蚀作用。气缸工作温度越低,酸性物质越易形成,腐蚀作用也就越大。腐蚀磨损主要是操作不当所致。正确是操作应是起动机发动后,怠速运转几分钟,待水温、油压正常后,逐渐提高发动机的转速,使发动机温度保持正常,行驶中发动机水温以80~90℃为宜。低温行驶、对发动机非常不利,而且腐蚀磨损也加大。

为了保证发动机正常运行,防止气缸早期磨损,提出以下几点意见:

(1)发动机起动后,怠速运转几分钟,待一切正常后,提高发动机的转速,加大负荷,保持发动机的正常工作温度,坚决杜绝低温行驶。

(2)及时清扫空气滤清器滤芯,如破损应及时更换;最好在每次二保(运行12000公里)时更换空气滤清器滤芯。

(3)保证使用合格的CD级中增压柴油机机油,实行按期换油,以保证机油的清洁及质量。每次二保换机油及机油滤清器。

(4)经常检查增压器至中冷器、至进气管连接部分,防止连接胶管松退、破裂,保证空气经过滤后进入气缸。

总之,注意正确的操作和保养,注意车辆走合期的使用,气缸的早期磨损是可以

有效防止的。

MVH 发表于 2005-7-14 21:26

气缸套过度磨损的原因及处理
由于活塞的位置不同,工作条件不同,气缸套各部位的磨损也不同。气缸套的磨损以第一道活塞环和气缸壁接触部分最严重,由上往下,磨损量显著减少。这种上大下小的磨损,使气缸成为锥形。如果机油中有杂质而未被滤清器过滤,机油中的杂质和金属屑被带到气缸壁表面,就产生了磨料磨损,磨损后气缸套变为腰鼓形。

斯太尔WD615系列柴油机气缸套系干式,气缸套的质量是上乘的,但有的用户反映,气缸套的磨损过甚。发动机出现气缸套严重磨损是由以下原因造成的:

(1)滤清器故障。特别是空气滤清器破裂,空气未经过滤短路进缸。由于空气中的尘土、杂质进入气缸,造成气缸套的磨损加剧。

(2)机油牌号不对,造成润滑不良,导致气缸套磨损严重。

(3)使用劣质柴油,燃烧后结焦严重,造成了气缸套的严重磨损。

(4)操作问题。冷车起动,特别是在冬季冷车起动,由于机油粘度大,流动性差,使机油泵供油不足;同时,原气缸壁上的机油在停车后沿气缸壁下流,在起动瞬间得不到工作时那样的润滑,使气缸壁的磨损增大。

(5)低温行驶。由于温度过低,不能保持良好的润滑,增大了气缸的磨损。

(6)气缸套的质量及装配问题。

要延长发动机的使用寿合,必须做好以下几方面的工作:

(1)正确起动发动机。为增加润滑,减少磨损,初次起动发动机,宜用起动机带动发动机空转几圈,待摩擦表面得到润滑后再供油发动。起动后,应怠速(650~700r/min)运转3~min,待机油压力正常,水温达到40℃再起步运行。起步应用低档慢行一公里左右,待油压、水温一切正常后再逐渐回速。

(2)保持发动机的正常温度。气温低,气缸内的水蒸气易凝结成水珠,水珠溶解废气中的酸性气体分子后易生成酸性物质,使气缸受到腐蚀;温度高,使气缸套的强度降低,磨损增加。发动机的正常水温应保持在80~90℃。

(3)保持良好的润滑。除保持机油的温度外,还应保持机油的压力。经常检查机油的质量,保持质量好及合适的油位。切勿使用普通柴油机机油。

(4)加强“三滤”的清洗及更换。每运行12000km进行二级保养时,应更换机油、机油滤清器、柴油滤清器滤芯及空气滤清器滤芯,不能片面强调节约而造成发动机的早期损坏。

MVH 发表于 2005-7-14 21:27

拉缸的原因及排除
斯太尔WD615系列发动机采用干式气缸套。2mm厚的薄壁气缸套可以轻易地从缸孔中取出或者放入。活塞为铝铸件,顶部有偏置的“ω”形烧燃室及避阀坑,第一道环槽镶有隔热圈,活塞销孔向曲轴旋转的方向偏1mm,顶岸有18道细槽,以防咬伤。裙部涂覆2~3微米厚的石墨层,以改善磨合。由于该机活塞顶部有“ω”型燃烧室,不但要承受机械负荷,而且受热面积大,热负荷高,故采用了冷却活塞的机油喷射冷却装置。

由机油泵泵出的机油流经机身上的油道进入机油滤清器,经过过滤后的机油进入机油冷却器,它位于机身水腔内,机油被机油冷却器冷却后进入主油道,润滑凸轮轴、曲轴之后,进入副油道,通过喷嘴冷却活塞顶部及气缸套,润滑连杆小头。

该结构先进、合理、紧凑,但有些单位在使用中发生了拉缸的故障。所谓拉缸是指在气缸套的内壁上沿活塞移动方向出现深浅不同的沟纹,影响气缸的密封。引起拉缸故障的原因是:

①走合期使用不好;

②活塞和气缸的配合间隙过小;

③活塞环开口间隙过小;

④在低温情况下起动车辆后猛轰油门提温;

⑤工作过程出现过热现象;

⑥“三滤”没有很好的工作;

⑦冷却活塞的喷嘴故障,活塞冷却不够,膨胀而拉伤气缸套;

⑧长时间怠速运转而将气缸壁上机油冲走;

⑨喷油嘴长期雾化不良,大量的柴油细雾珠稀释了气缸壁上的机油油膜而拉缸。

⑩冷却液严重不足,水温过高。

拉缸可以分为早期、中期、晚期三个阶段。早期拉缸发动机响声不大。气缸被拉伤以后机油窜入燃烧室,积炭增多,可燃气体漏入曲轴箱冲淡机油,在加大油门或断续地加速时,从加机油口能听出曲轴箱发出一种“嘣、嘣”的响声,此口向声是气缸压缩爆发时,气体下漏曲轴箱产生的,有时从机油口处窜出油烟,即窜气,这就是早期拉缸。

漏气声严重时,和敲缸的响声相似,打开加机油口盖,有大量的气体冒出,排气管排出黑烟,当用断油检查法检查时,敲缸声减弱,这就是中期拉缸。中期拉缸如果是多缸拉缸,用断油法检查,断油后声音减弱,但不消失。

晚期拉缸可以明显地听到敲缸声和窜气声,发动机动力减小,加大油门响声加重,声音杂乱,发动机发抖。如果采用断油法检查,发动机可能出现突然熄火。严重的晚期拉缸能使活塞在气缸内卡住或者打坏活塞,甚至可能使活塞连杆破碎、断裂而打坏气缸体。

发动机出现拉缸故障,应抽出活塞进行检修,并分析拉缸产生的原因。如果是早期拉缸,抽出活塞后清洗活塞、活塞环、气缸套,重新组装并更换机油,清洗油底、集滤器,换机油滤芯,即可以发动试车,走合一段、使用一段后,气缸密封恢复,但功率不比拉缸前。

中期拉缸出现粘附现象时,如果气缸套表面拉痕不深,可用油石磨光,换上同型号的活塞和活塞坏,即可使用。装车后基本上听不到敲缸声,可以继续使用;晚期拉缸,活塞烧蚀严重,应拆下发动机进行检修,气缸套、活塞、活塞环必须全部换新。

为避免发动机出现拉缸故障,应注意以下几点:

①严格控制气缸套和活塞的装配间隙及活塞环的开口间隙,使之在标准范围内;

②对新购进的活塞要检查圆柱度,使圆柱度控制在0.18-0.28mm之间;

③保持安装用维修件的清洁,以免杂质进入而拉缸;

④走合期内,严格执行走合期制度,减载减速;走合期后全面检查、保养;

⑤使用符合规定的机油,并定期更换;

⑥经常清扫更换空气滤清器滤芯、机油滤清器,检查发动机进气道,防止破裂。

⑦在运用中,密切注意发动机水温,防止温度过高而出现拉缸。

MVH 发表于 2005-7-14 21:27

连杆瓦异响的原因判断及排除
WD615系列柴油机主轴瓦和连杆瓦在使用中只要注意机油的牌号,定期保养,正确操作,是不会出现问题的。但由于使用、保养不当,也会造成连杆轴瓦异响的现象。

连杆轴瓦异响的表现是:

①发动机突然加速时,有连续明显的敲击声,响声较清脆、短促、坚实,响声随发动机的转速升高而增大,随负荷的增加而增加;

②这种响声在发动机温度变化时变化不大;

③在怠速和中速运转时,可以听到“格楞”的声音;

④断油试验,响声明显减弱。

故障的原因有以下几点:

①润滑不良。轴颈和轴瓦的配合间隙不符合标准。机油牌号不对,加入普通的柴油机机油造成润滑不良,造成轴瓦的磨损加快,以致烧瓦。再就是机油管路问题,出现了大量的泄漏,造成发动机烧瓦。

②连杆大头内孔磨损,轴瓦走外圆,堵塞油眼,轴颈椭圆,轴瓦和轴颈接触不良。

③轴瓦的质量或安装问题,使轴瓦变形,导致合金脱落而烧瓦。

连杆轴瓦异响的判断如下:

①逐缸断油试验。从怠速到中速,抖动油门,响声随发动机的转速升高而增大。轻轻地抖动油门,可以听到“格楞”的响声,而且响声在加油的瞬间突出,断油响声减小,恢复供油的瞬间响声变大。听到这种声音,即可判断为连杆轴瓦响;

②拿掉机油加油口盖,能听到较强的“口当 口当”敲击声;

③车辆在运行中,加大油门或由低速档换高速档猛加油时,听到发动机有“口当口当”的敲击声。

上述三种情况是烧瓦故障发生、但曲轴还没有抱死、还能继续转动的声音。如果在车辆运行中突然听到“唧,唧”的响声,则是由于轴瓦缺乏润滑而烧熔的声音,应立即停车处理,不然曲轴抱死,修理难度增大,费用将增加。

MVH 发表于 2005-7-14 21:27

柴油机主轴瓦有异响的原因判断及排除
WD615柴油机偶尔出现的发动机异响,主要靠听声音来判断。现将对发动机主轴瓦响的原因判断整理出来,供广大用户参考。

主轴瓦异响的现象是:

①发动机突然加速时,有明显沉重的连续响声,发动机机体产生振抖;

②响声随发动机的转速升高、负荷的增大而增强,与发动机的温度变化无关;

③断油试验,单缸断油无什么变化,相邻两缸同时断油,响声明显减弱;

④发动机机油压力下降明显。

发动机出现主轴瓦异响主要有以下几方面原因:

①主轴瓦和主轴颈的配合间隙由于轴瓦磨损过大而松旷;

②润滑不良;

③曲轴轴向间隙大、曲轴变形等。

从多例发动机轴瓦损坏的情况看,发动机烧瓦故障是纯粹误操作原因引起的。主要是:①机油的牌号不符或机油滤清器破裂造成机油大量的流失;②长期超负荷运行时发动机超高温,因油温高机油粘度降低而烧瓦。总之,只要正确的使用、操作及保养,发动机烧瓦故障十分少见。

如果出现了主轴瓦异响的现象,可以采用下列办法来判断:

①发动机以中速运行,用手抖动油门,反复加大油门试验,响声沉重、发闷,并随发动机转速升高而增大;在抖动油门加油时,响声明显,发动机有振动现象,这是曲轴主轴瓦响。

②发动机在中速或怠速时响声较明显,高速时机体有较大的振动,机油压力显著下降,这是主轴瓦松旷、合金脱落、烧熔的缘故。

③打开加机油口盖,听到明显的响声,单缸断油无变化,但相邻的两个缸断油,响声减小或消失。

④用听针听,在气缸体两侧响声较明显。

⑤踩下离合器踏板,响声减弱或消失,这是由于曲轴轴向间隙过大而发响。曲辅主轴瓦出现异响,一定要及时地检修,不能继续运行,否则将出现更大的故障,造成更大的损失。

MVH 发表于 2005-7-14 21:27

活塞碰气缸盖的原因分析
活塞顶与缸盖底平面只有1mm的压缩余隙。发生活塞顶碰气缸盖的原因有:

(1)在维修或装配时,不小心将小螺丝、螺帽或螺钉掉入进气管或活塞上(如拆装喷油器时,从孔中掉入),或吸气时吸入气缸,或小垫片粘在缸盖下面,安装缸盖时没注意留在山燃烧室内,发动车后出现异响,使活塞顶与气缸盖碰撞。

(2)连杆瓦损坏也会造成活塞碰气缸盖。这种碰撞是惯性碰撞,并不是连杆或活塞过长而引起的,因此在盘动飞轮时,发现不了活塞碰气缸盖,只有在发动机运转时才能听出(随转速增高而响声增大,低速时响声轻)。但这时往往连杆瓦化瓦严重,这种惯性碰撞声已被化瓦响声所遮盖。

(3)在装连杆瓦盖时,将瓦盖装反或错装其它连杆盖。螺丝虽然上紧,但瓦还是椭圆形(连杆体与盖成对加工,不得换装),转动惯性导致活塞撞击缸盖,出现轻脆、坚实的“嗒嗒”声,断油后还响,并不减弱,缸盖振动大。因此,在维修时,应特别注意这一点。

(4)连杆螺栓松脱后,亦造成活塞惯性顶碰气缸盖,应选用合格螺栓,按要求上紧,禁止使用旧螺栓。

MVH 发表于 2005-7-14 21:27

活塞敲缸异响的判断和处理
WD615系列发动机在车辆运行中,部分出现活塞敲缸异响。活塞敲缸异响发生的位置在气缸的上部,是一种类似用小锤敲击水泥地面的有节奏的“嗒 嗒”声。发动机在怠速运转时,声音明显且清晰。特别当发动机在低温运转时,声音明显,温度 升高以后,响声减少以至消失。

活塞敲缸的判断方法:

(1)逐缸断油。采取逐缸断油的方法来确定敲缸的位置,如果断油至某缸时,声音明显的减小或者消失,而当恢复供油时能听到明显的“嗒嗒”声,说明该缸活塞敲缸。

(2)为了进一步证实该缸活塞敲缸,可以将该缸的喷油器卸下来,向气缸内加入少量的CD级中增压机油(起密封作用),再装好喷油器,发动发动机,敲击声消失或者减弱,运行一会敲击声再度出现,则是该缸活塞敲缸无疑。

产生活塞敲缸的主要原因有以下几个方面:

(1)活塞同气缸壁的间隙太大。WD615系列发动机活塞裙部和气缸的标准间隙为0.143-0.182,最大磨损极限为0.35—0.40。

(2)发动机运行一段时间后,气缸活塞产生磨损,加之润滑不好,活塞和气缸的配合间隙由于磨损而增大,并在第一道气环略下处出现较严重的台阶,使活塞敲击气缸发出异响。

(3)活塞裙部和气缸在运行一段时间以后,磨损严重,造成严重失圆而敲缸。

(4)个别连杆由于种种原因产生变形,造成活塞偏磨,间隙变大而敲缸。活塞敲缸会导致发动机燃油消耗过高、发动机窜机油、机油耗量多、经济性差。当活塞敲缸严重时,还会拉碎活塞,打坏气缸,以致于连杆断裂,打坏气缸体。

遇到活塞敲缸可以采用以下方法处理:

(1)发动机起动后,低温运行时有敲击声,温度正常后,声音消失,可以暂不处理,继续运行。

(2)发动机温度正常时,有明显的敲击声,应尽量避免高速运行,尽快拆卸维修。

(3)拆下气缸盖,抽出活塞以后,发现气缸严重失圆、拉伤,或者活塞和气缸的间隙太大,应进行更换,更换气缸套、活塞及活塞环。

(4)如果发现连杆变形,应尽量更换。

MVH 发表于 2005-7-14 21:28

活塞销发出异响的判断和处理
WD615系列发动机在使用中有的会出现活塞销异响的故障。如果活塞销异响严重会损坏活塞销衬套,加大连杆轴瓦和曲轴连杆轴颈的磨损,磨损到最严重时,会拉断活塞销或连杆顶部,打坏气缸体,千万不能等闲视之。

活塞销异响故障的现象是:

(1)异响的部位在气缸的上部,声音就象两个钢球相撞而发出的“特特”声。

(2)发动机温度升高以后,响声一般没有太大的变化,个别的有时还会更明显些,这是和活 塞敲缸异响的一个主要区别。

发生活塞销异响以后,可以采用以下办法来进行判断:

(1)逐缸进行断油试验,断油以后,声音明显的减弱或消失,恢复供油以后,会更加明显。故障严重到一定程度时,会出现连续的连贯双响,断油以后,声音不但不减弱或消失,而且会加剧。

(2)进行发动机抖动油门试验。急速的抖动油门时,异响相当明显,声响的周期随着发动机转速的变化而变化。

发生活塞销异响的主要原因有以下几方面:

(1)活塞销和连杆衬套磨损过甚,配合严重松旷。其主要原因是由于润滑不佳而造成的。WD615系列发动机连杆上没有油孔,活塞销和衬套的润滑是靠润滑油喷嘴向上喷油通过连杆小头的集油槽进行的,如果机油压力太低,喷射情况不好,会造成活塞销及连杆衬套的润滑不良,且由于喷射不好,活塞冷却不佳,也会加剧活塞销及连杆衬套的磨损。如果机油变质、变稀也会造成磨损加剧。所以,一定要注意机油的质量,最好是按周期换油、更换机油滤清器,每天出车前坚持检查油位和油的质量。

(2)连杆衬套在修理中,尺寸定位掌握不准,衬套和连杆的配合不好,也会出现活塞销异响。在维修中一定要按标准安装,使连杆衬套能在一定的压力下压入。

出现活塞销异响以后,可以视其轻重而采取不同的处理措施:

(1)如果活塞销异响轻微,可以继续行驶;但如果有修理条件,最好予以更换。

(2)若活塞销异响严重时(在高速、正常温度下运转,声音十分明显),应立即修理更换。

(3)更换活塞销和连杆衬套要严格按标准进行,间隙配合要正确。

MVH 发表于 2005-7-14 21:28

连杆螺栓断裂的原因
WD615系列柴油机的连杆螺栓是一次性使用的,不允许重复使用。如果重复使用连杆螺栓,由于受力较大,螺栓拉长,极易造成轴瓦由于螺栓紧固力量不足而发生滚瓦烧瓦事故;同时由于紧固力量不足,轴瓦和曲轴轴颈的配合间隙增大,导致机油压力低,造成轴瓦的过度磨损而出现烧瓦事故。WD615系列柴油机系高强化柴油机,连杆受冲击负荷较大,较普通的柴油机大许多,连杆螺栓重复使用极易导致断裂,打坏发动机气缸体,导致发动机报废。有的单位虽然更换了连杆螺栓,也出现了断裂故障,有个别的发动机在运行中连杆螺栓突然断裂。

故障的原因:

①装配时扭紧力矩过大,用力不均匀。由于装配中没有严格的配用扭力扳手,具体扭紧力矩又不太了解,认为越紧越好;紧固连杆螺栓用较长的加力杆,扭紧力矩过大,超过了螺栓材料的屈服极限,使连杆螺栓出现屈服变形,使之在冲击载荷的作用下因过度的伸长而断裂。应强调的是,广定要按标准扭紧连杆螺栓,千万不能认为越紧、力量越大越好。

②WD615系列柴油机的连杆分多种级别,在检修中应注意不能换用不同级别的连杆。如果在检修中由于马虎不仔细将连杆盖搞乱、错装,会造成连杆大头结合面的配合不紧密,在发动机运行中会造成连杆盖松动而导致连杆螺栓的断裂。WD615系列柴油机连杆大头为斜切口型,斜切角呈45°,连杆盖和连杆大头结合面采用60°锯齿形定位结构,这种结构具有贴合紧密、定位准确、可靠、结构紧凑的特点。如果在维修中将连杆盖搞乱、错装,势必会造成结合面锯齿定位不好,极易造成发动机在工作中连杆盖的松动,而导致连杆螺栓的断裂。

③柴油机在运行中出现飞车故障或活塞在气缸内烧死的故障,将连杆螺栓拉断。如果发动机在使用中出现过飞车的故障,应对发动机做一次全面检查,最好更换连杆螺栓;如果在运行中个别气缸出现过较严重的拉缸,在更换气缸活塞组件时也应将连杆螺栓更换。

④材质问题、加工缺陷及热处理工艺问题也会导致连杆螺栓在发动机运行中出现断裂。

预防措施:

①每次运行12000km进行二级保养时,均应拆卸发动机油底壳,检查发动机轴瓦的使用情况,如果发现个别轴瓦间隙过大,应更换,更换同时也应更换连杆螺栓。平时运行中如果发现发动机运行不平稳,有异响,也应及时停车检查。

②每次维修中应对新更换的连杆螺栓进行检查,应注意螺栓的头部、导向部分、螺纹各部是否有裂纹或凹痕,螺纹的牙齿形状、螺距是否异常,有异常情况应坚决不用。

③装配连杆盖时,应用扭力扳手,按规定标准扭紧,防止扭力过大、过小。

④选用配套厂生产的连杆螺栓。

MVH 发表于 2005-7-14 21:28

气缸垫损坏的原因分析
WD615系列发动机采用一缸一盖结构,气缸垫为一缸一只。

气缸垫损坏主要是气缸盖固定螺栓扭紧力矩不均所致;当然还有气缸盖变形、喷油提前过早、气缸垫质量不佳等原因。WD615系列发动机在工作中如果听到气缸盖周围有“啪啪”的排气声,或膨胀水箱加水孔处返水且返水情况随发动机转速提高而加剧,这就是气缸垫损坏。

MVH 发表于 2005-7-14 21:28

气门出现烧蚀的原因及预防措施
气门烧蚀主要是由于不合理的使用造成的。

发动机长时间在大负荷下工作,超过了设计极限,会引起气门的早期磨损;同时还会引起气门导管、气门座的变形,破坏了气门的密封性,影响气门散热,使气门烧蚀。

另外,发动机由于在高温下超负荷工作,容易引起润滑油、燃油的氧化聚合和分解,在气门头部、杆部形成胶状沉积物,使气门的密封面腐蚀,并且导致气门漏气,而发生气门烧蚀。

总之,气门的烧蚀是由于不合理的使用造成的,为了防止气门烧蚀,在使用和保养中应做到以下几方面:

(1)合理装载是延长发动机使用寿命的关键因素之一。

(2)提高修保质量,保养时,应及时的清除积炭,对密封不好的气门要进行研磨,按规定标准调整气门间隙。

(3)不使用不合格的燃油,按规定加入合乎规定的发动机机油。

MVH 发表于 2005-7-14 21:28

气门座的维修
(1)首先根据气门选好铰刀,将座上的锥面铰出。

(2)用45°(排气门座)和55°(进气门座)铰刀修正气门口,使气门口过渡圆滑,以减少进气阻力。修正气门口密封带宽度;进气门约为1.52mm,排气门约为1.42mm。

(3)用试验法检查密封带接触情况与位置。用气门试验(在气门锥面上涂一点红丹油),放在气门座上压紧并转动数圈,取出后观察,气门阀锥面与气门座密封带接触应良好,位置应在锥面下1/3处,以保证气门头部有足够的刚度。气门上的接触面会随使用时间增长而自动上移。

(4)检查修配质量。对已铰好的气门座按技术要求用专用量具进行测量:座口锥面与导管不同心度若大于0.03-0.05mm,应重新修正,直到合乎标准,决不能图省事。修配时一定注意。

MVH 发表于 2005-7-14 21:29

增压器主要间隙值的检查测量
增压器每运转1500h或车辆每运行5万km须检查增压器的间隙值,且须在下表规定的范围内:

间隙名称 极限间隙值

浮动轴承内外间隙值 <0.079mm

转子的最大轴向串动量 <0.14mm

压气机端径向间隙 <0.56mm(GJ80A、GJg0B) <0.46mm(GJ80C)

涡轮叶轮径向间隙 <0.66mm

测量方法:

(1)检查轴承径向间隙

检查时,将百分表表头(特制加长杆)放入中间体的出油口中,对准并接触转子轴,再把表调到零,然后用两手掐住转子两端(涡轮的六方头和压气机的锁紧螺母),将轴向表头轻轻推去,此时表所指示的数据即为轴承的径向间隙值。如此间隙超过规定的极限间隙值,则应立即更换浮动轴承。

(2)转子轴向串动量的检查

转子轴向串动量的检查。测量时增压器的状态同上,将专用表座或磁力表座放在涡轮壳出口法兰上,百分表表头与涡轮端面接触,再用手沿轴向推拉转子,即测得转子的最大轴向串动量。其值如超过表中规定极限值,应检查止推轴承。止推端面磨损情况严重的应更换。

(3)压气机端径向间隙的检查

将百分表座固定好,百分表表头垂直触及叶轮锁紧螺母边缘,用手指触压锁紧螺母,则百分表的数值即为测得的压气机端径向间隙值。

(4)涡轮端径向间隙的检查

将百分表专用表座或磁力表座放在涡轮壳出口法兰上,百分表表头与涡轮端的六方头接触,再用手指按压六方头,所测得的就是涡轮端的径向间隙值。

MVH 发表于 2005-7-14 21:30

怎样保养空气滤清器
斯太尔91系列重型车的发动机采用了干式空气滤清器。现代汽车越来越多的采用纸质空气滤清器,纸质空气滤清器的效率高,灰尘的透过率仅有0.1%~0.3%。使用纸质空气滤清器能减轻气缸和活塞的磨损,延长发动机的使用寿命。使用保养时应注意以下几点:

(1)掌握WD615发动机纸质滤芯的特点和清洁方法

这种滤芯,外滤芯采用微孔滤纸,表面经树脂处理。在发动机工作时,空气透过微孔滤芯将灰尘滤去,保证清洁的空气进入增压器再进入气缸。内滤芯为高级毛毡制成,是安全滤芯。在使用中,外滤芯的周围会粘上一层尘土。清洁空气滤清器外滤芯时,不能用水、油,应防止油水浸染滤芯;常用的方法是轻轻的拍打。具体做法是:在轮胎上轻轻地敲打,将灰尘拍打出来,再用0.4MPa以下干燥压缩空气吹扫。吹扫时,应从内向外吹。

(2)定期清洁和更换滤芯

在斯太尔91系列重型车使有中,应按保养规定,对空气滤清器滤芯进行定期的清洁和更换,以免滤芯上粘附灰尘过多,造成进气阻力增大、发动机功率降低和油耗上升。汽车每驶2000~4000km一保时对空气滤芯(内、外)进行清洁,在12000km时更换外滤芯,内滤芯最好半年更换一次。如果滤芯损坏应及时予以更换。

(3)正确安装

在检查保养空气滤芯时,滤芯上的密封垫必须安装好。橡胶密封垫易老化变形,空气易从密封垫缝隙流过,把灰尘带入气缸。如果密封垫老化,最好更换新的空气滤芯。滤芯外的铁网如破裂或上、下端盖粘结处开裂都应更换。

(4)在车辆正常运行中,每天收车都应把空气滤清器下部的阀用手捏几次,排掉其内部积存尘土。

MVH 发表于 2005-7-14 21:30

中冷器的维护方法
空一空冷却的中冷器与水箱散热器装在一起,安装在发动机前方,靠吸风风扇和汽车行驶的通面风进行冷却,中冷器若冷却不良将导致发动机动力不足、油耗增加,因此,应定期对中冷器进行检查与维护,主要内容是:

(1)外部清洁(就车清洗法)

由于中冷器安装在最前方,中冷器散热片通道常被树叶、油泥(转向油罐内溢出的液压油)等堵塞,使中冷器散热受阻,因此应定期对该处清洗。清洗的方法是用压力不太高的水枪以垂 直于中冷器平面的角度,自上而下或自下而上缓慢冲洗,但决不可斜冲以防损坏中冷器。

(2)内部清洗、检查(拆检清洗法)

中冷器内部管道常附有油泥、胶质等脏物,不仅使空气流通道变窄,而且冷却热交换能力降低,为此,也必须进行维护和清洗。一般每年或发动机大修、焊修水箱的同时,应对中冷器内部进行清洗并进行检查。

清洗方法:将含2%纯碱的水溶液(温度应在70—80℃)加入中冷器内,注满,等待15分钟,看中冷器有无渗漏水处。如有应对其进行拆检,焊修(同修水箱一样);如没有渗漏水,前后晃动,反复数次,将洗液倒出,再充入干净的含2%纯碱的水溶液进行冲洗,直到较为清洁为止,再加注清洁的热水(80—90℃)清洗,直到放出的水清洁为止。如中冷器外部沾上油污,亦可用碱水进行清洗,方法是:将油污处浸泡于碱液中,用毛刷清除,直到干净为止。清洗完后,用压缩空气将中冷器内的水吹干或自然凉干或在安装中冷器时先不接中冷器与发动机连接管,起动发动机,待中冷器出气口无水分时,再接上发动机进气管。若发现中冷器芯内严重脏污,应仔细检查空滤器及进气各管路何处有漏洞,并排除故障。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 柴油发动机故障经验及处理方法总结