一台风机故障诊断与排除,有图有真相
本帖最后由 散漫男人 于 2011-7-28 13:04 编辑大家好,4月25日时我发过一个贴子,当时求助大家帮助我做分析,现已有结果,但该贴不能编辑。现在将该事件做成一个案例分享给大家。感谢当时zhliu9603,fengchunlijdb,YFY-YZ,mengzesam及任我游天涯提供的帮助。
概况:风机是水泥厂的头排风机。转速一般在650RPM,风机用轴承型号为22328,润滑方式为油浸润滑;风机为双吸口,型号为Y4-73NO.22.5F,风机基础是水泥基础预埋地脚螺栓;电机与风机是通过柱销联轴器联接,附件中靠联轴器端(有载端)的为3远离联轴器端(无载端)的为4。
A--轴向H--径向V--垂向。加速度在V方向测得。当时已经发现风机叶轮根部磨穿(见图片),风机工作转速达到一定值(670r/min)振动增大,没有达到或超过此转速时振动均会减小。现场观察风机地脚及基础晃动很大,机壳振动也很大,风机轴承座明显可见A向摆动。
分析:根据附件中的时域图形可以看出,风机的振动主要是因为风机动平衡不好.从频域看转频及其2X,3X频率,怀疑存在支撑系统联接松动.从加速度时域波形来看有冲击,而且前一次在看3点频域波形时也发现了与轴承故障频相近的频率,但是三个故障频都有(轴承内圈,外圈、滚动体).
检验:
1、磨损的叶轮柱销,联轴器不对中,但是并未发现(汗)
2、叶轮磨损部位,里面积满了熟料灰,用氧割将口扩大,高压气管清空叶轮内积灰(有夹层,不能完全清空)。然后填圆钢烧焊,再在表面烧耐磨焊。
焊完以后的叶轮,还未烧耐磨焊。
3、风机地脚螺栓松动(3点),壳体多处裂焊(均为筋板)。
4、轴承游隙良好,拆3点轴承座端盖检查轴承发现滚动体圆周上有划痕,滑道未见明显异常。
维修过程:
1、柱销拆除,收紧地脚螺栓,对风机壳体开裂处进行焊补。
2、检查轴承后决定不更换,更换润滑油。
3、将先前动平衡试块割除(我们以前对叶轮做过动平衡,割除的均为自已做动平衡加上去的)。对叶轮进行焊补,边焊边做静平衡。
4、更换柱销,校好中心线,架好动平衡设备,准备对着说明书做动平衡。
5、试车发现风机振动很小,不用做动平衡。
总结:1、先前做动平衡时未发现叶轮破损,平衡不好的主要原因是叶轮进灰,重量不一,所以先前未解决根本原因,动平衡未起到作用;动不平衡引起柱销磨损,地脚松动等问题。
2、分析未发现联轴器不对中频率,联轴器不对中主要表现在转频2倍频偏高,唯一可以判断的就是轴向振动大,但当时未想到。现在分析原因是叶轮不平衡时的频率将联轴器不对中频率掩盖住了,以后需要加强这方面的学习,多考虑这方面的情况。
3、这次有很大的运气成份在里面,不过做动平衡的话这次也可以做好。也感谢公司里的各位工程师给出的保贵意见。
附件是处理前和处理后(带负荷运行)的频谱图。
现在我仍然有疑问:处理以后的振动值比较小,但是3H、3V、4H、4V的时域波形仍然是正弦波,是否表示叶轮仍处于不平衡状态?那平衡状态的叶轮正常工作的频谱及时域波形是怎样的?
原叶轮做的粗糙,现在头排风机都换高效率单板耐磨叶轮了楼主! {:{39}:} {:{39}:} {:{39}:} {:{09}:} 很好的案例 好贴,有始有终{:{39}:} 一般都是多个故障同时存在主次分清就好 谢谢分享经验!~ 请问楼主你风机故障问题当时的冲击信号间隔是多少呢,是转频还是转频的一半
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