hjj73 发表于 2013-6-6 08:55

机组进汽主蒸汽管道晃动求助!

本帖最后由 hjj73 于 2013-6-6 10:27 编辑

一台汽轮发电机组的主蒸汽管道晃动大,频率大约1HZ多,晃动幅度大约6mm,主要反映在机组轴向方向这一段,晃动方向为机组轴向方向,径向无晃动。
支吊方式:从主蒸汽母管出来后全部为刚性吊架。
流量在150T/h时基本无晃动,160时能感觉到晃了,170时明显,180时剧烈。
机组是从南汽的25MW的抽凝改为18MW的背压。整个管道的流速并不快大约45m/s,管道上有一个南汽的自动主汽门,我感觉脉动力出自这里。
求助:哪位有这方面的经验,不影响管道的膨胀的情况下消除晃动。

lian980888 发表于 2013-6-6 13:43

有种应用在核电站管道,防止管道振动的装置叫阻尼器,能防止管道的振动,却不妨碍管道的膨胀。不知道能否适用。

zhurq 发表于 2013-6-15 10:43

流量增大,管径不变,流速也随之增大;流速的改变也使管道系统的固有频率发生改变;管道在转弯处会产生机械力,流速越大,机械力越大;共振是一个频率区段,即使接近这个范围,由于吊架的刚度较小,振幅也会较大。

hjj73 发表于 2013-7-26 16:23

这个问题基本解决了。
我做了两个简易的滑动支架。在机头方向管道两侧8米层下方正好有两块对称的预埋铁,用槽钢往下做了个框框,做了个滑动支撑。另一个做到了混泥土柱子上。增大了管道的刚度。

hjj73 发表于 2013-7-27 10:05

今日流量增大到200T/h,管道的晃动基本看不到了。
它的问题应该出在自动主汽门上,阀门进出口是DN300的,阀座只有DN200,蒸汽流经阀座时流速太高,一般主蒸汽管道设计时流速控制在40-60m/s,按照这台机组,流量大时阀座处的流速超过了100m/s。而且流向在阀座处转了两个90度,造成了较大汽流脉动力。主蒸汽管道从主蒸汽母管出来全是悬空设计,刚度较弱,加了两个滑动支架,既不影响热膨胀,有增大了管道的支撑刚度。这个问题算解决了。

wxj3873 发表于 2013-7-29 09:12

赞一个,很值得借鉴,譬如高加疏水经常出现振动现象。
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