个人意见,仅供参考,望大家指正!
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-7-4 10:36 编辑 ]
回复 15楼 的帖子
本帖最后由 wdhd 于 2016-6-7 09:50 编辑可以测量相位及垂直方向、水平向、轴向各接触面的振动值,检查是否存在较大差值。
造成基础台板与基础接触不良的原因有:
1、二次灌浆质量不高。其中包括未充实和水泥标号较低。
2、基础台板垫铁走动。这种现象主要是由于二次灌浆质量不好、台板垫铁间距过大、吃力不均、垫铁之间及与台板之间未焊牢,在过大轴承振动作用下,使垫铁发生走动。
3、基础垫铁过高。这种现象对轴承座垂直方向动刚度影响不大,但显著地降低了轴承座水平和轴向动刚度,而且往往在较大轴向振动作用下,使轴承座台板二次灌浆松裂。其动刚度进一步降低,形成恶性循环。为此在安装时台板垫铁高度不要超过80mm。
4、轴承座漏油。由于汽轮机油浸入二次灌浆,使其强度显著降低,在振动作用下不紧使二次灌浆松裂,而且使二次灌浆与台板分离,振动进一步扩大。
5、轴承座振动过大。不论是垂直、水平和轴向振动过大,都可以使基础二次灌浆松裂,使轴承座振动扩大,二次灌浆松裂加剧。
6、基础台板垫铁氧化。造成台板和垫铁氧化的主要原因,是由于在严寒的冬季施工时,为了防冻,在二次灌浆中加入过量的食盐,机组运行后二次灌浆中的氯化钠与铁氧化,首先生成Fe3O4 ,体积增大,使台板和基础分离,而后进一步氧化成Fe2O3,在振动作用下形成红色粉末,造成台板与基础腾空,台板与基础之间的连接刚度显著降低。
[ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2008-7-4 11:16 编辑 ]
轴振动减小
在轴承座与基础之间砸入斜铁,轴振动减小,过程是逐渐减小并且有波动,现在稳定在30um 单纯砸入,不灌浆,维持时间不会太长。基础
是轴承座与基础。台板之间砸入斜铁,不是水泥基础与基础台板之间,不用灌浆。但时间长了也会松动。基础故障的可能性大
基础故障的可能性大。建议测试、检查基础 只看了第一页的讨论,感觉是基础问题。我们遇到过类似故障。对不起,没有看到第二页,基础故障已经确认。
谢谢大家
请告诉阳光检查基础的具体方法。图形?振动?手感? 我是新手,通过浏览此问题的讨论,学了不少东西。谢谢你们!原因
彻底检查风机轴承座,轴承座台板与基础之间空洞,重新安装.找平.灌浆。问题解决。回复 26楼 阳光 的帖子
测量水平向或者轴向的振动值,从下向上等距测试,振动值应该从小向大变化。趋势应该是比较明显的。也许这种方法以后会用到。乏气风机振动
我厂有一台悬臂式乏气风机,介质温度在90度左右。此台风机经常出现异常振动:运行中有时突然出现较大振动,振幅和相位呈现较大幅度变化;正常停机一段时间后再次启动也常发生过大振动,振动现象与运行中的情况类似。频谱分析轴承振动表明一倍频分量点主要,初步诊断为摩擦振动的表现形式。现场检查并无发现摩擦迹象,只能进行现场动平衡处理。每次动平衡虽有一定的效果,但振动波动(振幅和相位都在波动)现象还存在,而且运行一段时间后会振动会再次增大。
最近一动平衡试验后非驱动端轴承振动(靠风机轴承)振幅值有一定下降,但驱动端轴承振动无明显变化。
这个难题困绕了本人很久,希望得到高手的指教。谢谢! 检查轴承的紧力 顶部间隙和端面间隙测量下
轴与轴承的配合问题 小弟浅见 可以复查下找正
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