轴向振动,你的原因在哪里?
重油催化装置大修,该装置特护机组1#轴流风机由电机,增速齿轮,烟机组成,整体大修完后昨天由电机驱动增速齿轮单试,发现轴向振动大。该齿轮箱大修,低速高速齿轮轴的四付轴瓦全换,齿轮啮合经检查合格,测间隙和顶间隙也在规范范围内。监测在轴瓦处布置了4个点,另外在齿轮箱的低速轴风机端轴向位置布置多一个4-1点,因为这里振动最大。径向水平和垂直都比检修前小了,轴向变得很大,电机驱动转速为1480RPM,风机高速输出轴转速为5530RPM,轴向频谱简单,主要高速轴转频(97.25HZ),啮合频频没有。请大家分析看看,拆后汇报情况。齿轮是斜齿轮?
齿轮对中不好? 和楼上同感!注意检查下轴承安装问题 是不是齿轮箱底脚或电机地脚固定不好? 请教下,齿轮对中情况与轴向振动有什么关系? 齿轮是人字齿,四个轴承位置处测得的频谱或者振动值大小相差不大,都是轴向振动大,不知道大家注意到频谱没有,没有啮合频率,仅高速轴的频率最大,这说明什么问题呢?而且几个测点都有这个频率,还有一个问题为什么振动最大值不出现在轴承位置而出现在4-1(就是轴承箱上面),这又能说明什么呢? 1、振动最大值不出现在轴承位置而出现在4-1点。有可能是此点刚度小于轴承位置造成的。
2、频谱中较高的频率是高速轴的转频;
高速轴的振动值大于低速轴的振动值,可能是单体试车,高速轴质量远小于低速轴的质量。
轴向振动大与齿轮是人字齿有关。
(试车时高速轴输出带半联吗?) 人字齿轮因其原理和制造工艺要求,安装时要保证轴的两端是浮动式的安装(这时轴向定位主要依靠人字齿特殊齿形自动定位),也就是说轴承必须保证足够的轴向间隙,如果你安装时轴端被固定的话,那么肯定会造成极大的轴向振动。
[ 本帖最后由 huang9057 于 2009-4-9 08:31 编辑 ] 个人认为是自由状态下高速轴轴向窜动所至,如和负载连接则轴向振动会显著降低。
[ 本帖最后由 qwensheng70 于 2009-4-11 22:41 编辑 ]
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增速齿轮箱上4-1点的异常振动,是因其刚度和某一振动共振产生,你所提供的频谱图下部均有地平噪声(躁声)出现,不要只看高速轴转频;风机高速输出轴转速为5530RPM,轴的两端是浮动式的安装,是否是滑动轴承.可能的话复查维修检修数据:轴水平和轴径向跳动误差(动静平衡),这里请重点关注联轴器影响,如果是弹性膜片联轴器更需注意开档间的变化.还需注意电机输出轴向振动和电机磁力中心线变化![ 本帖最后由 fengchunlijdb 于 2009-4-16 08:58 编辑 ] 丝路咋整了一个液偶图片做头像啊,是否对液偶很有研究?有空探讨一下液偶故障诊断如何? 故障已经处理,齿轮箱拆检:
复合齿轮啮合,没有发现问题,高速轴瓦发现轻微偏磨
处理结果:瓦没有更换,止推瓦打磨了约0.02mm,
试运:回装后继续带齿轮试运,振动降低(4-1处降为3.25mm/s,轴向其他位置降到2.6mm/s以下),异响消失。择日带风机开机。
这是一个典型的齿轮故障诊断,希望对大家从事振动有所帮助。 其实我们从这个故障中间也可以从侧面看出,对设备结构和原理的了解是何等的重要了,如果我们单纯依靠频谱肯定是要走很多弯路的! 同意楼上的意见,采用人字齿变速传动的齿轮箱,高速轴一般是采用两端皆是自由支撑的方式,低速端采用两端皆是固定端的支撑方式,这种结构在更换轴承后低速轴两端的推力间隙的调整显得尤为重要。 {:3_48:}感谢分享!
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