轴位移传感器的调试方法
催化分厂烟气轮机组轴位移传感器的调试2006年大修后催化烟机转子实际轴向窜量(双侧推力瓦分别贴紧后)为0.54mm(标准要求0.4mm),其正常运行时位置回复到1/2处做为传感器调整的零点位置。则调整计算间隙量为0.54/2=0.27mm,对于本特利3300系列轴位移测量系统,普通电涡流传感器的测量间隙不大于1.27mm,灵敏度为7.87V/mm(7.87mv/μm),基准电压为-10V。则调整量=0.27×7.8 ≈2.1V,此时传感器是靠近测量基准面,则间隙电压绝对值相减(如果传感器远离测量基准面,则间隙电压绝对值相加)。所以调整间隙电压=10-2.1=7.9V,所以实际测量间隙电压调整为-7.9V;风机轴向窜量(双侧推力瓦分别贴紧后)为0.28mm,其正常运行时位置回复到1/2处,则调整计算间隙量为0.28/2=0.14mm,则调整量=0.14×7.8≈1.1V,此时传感器是靠近测量面,则调整间隙电压=10-1.1=8.9V,所以实际测量间隙电压调整为-8.9V。轴位移报警值设定值为±0.4mm、停机设定值为±0.8mm。
理论上由于烟机转子检修允许轴向最大窜量是0.4mm,正常运行位置(传感器零点位置)在允许最大窜量的1/2处,所以运行中当转子处于推力瓦磨损故障时,转子首先移动0.2mm后,推力瓦贴合,再磨损0.2mm,机组开始报警,此时转子实际轴向窜量为0.4mm(仪表设定的报警值);当推力瓦继续磨损达到0.6mm后,机组保护停机,此时转子实际轴向窜量为0.8mm(仪表设定的保护停机值)。
关于传感器零点间隙电压的调整,一般选择检修最大轴窜量的1/2处为零点,当然也可以选择主推力瓦贴合时为测量零点,具体位置可根据仪表特性设定。对于本特利3300系列轴位移表,由于轴位移显示是以表盘中点为零点的,所以为了便于观看,一般调整时选择轴最大窜量的1/2处进行标定零点,此时仪表设定的双向报警值和停机值的绝对值都是相等的,只是方向相反;对于某些数码表,则可以选择主推力瓦贴合时,进行传感器零点的标定,此时双向报警值和停机值是不相等的。
提示:
轴振动传感器间隙基准电压为 –9V;轴位移传感器的间隙基准电压为-10V。
检修维护中探头电缆与前置器延长电缆的接头要保证非常清洁,最好使用电器清洗剂清洗后插接拧紧(接头污染可能表现为测量值上下大幅度波动)。
轴位移传感器的实际调整间隙电压,不是一成不变的。每次设备检修后,转子的轴向窜量都可能有所变化,必须测量实际的轴向窜量,再根据实际窜量进行计算,得到实际的调整间隙电压值。
特别注意当转子停机静止的时候,如果静态测量值尽管非常小,但却总是不停地上下波动,说明转子测量部位可能存在轻微的磁化现象,如果波动范围较大,则表明测量面磁化现象严重,需要进行消磁(即:去除电跳)。
[ 本帖最后由 tjxz888 于 2006-8-7 15:09 编辑 ]
谢谢分享
我是新手,请教一下怎么给传感器消磁 消磁针对的是所测量的表面,不是传感器具体怎么消,接着问 消磁原理可以在网络上查到,目前国内已经可以对直径2米口径的钢管和潜艇等进行消磁处理. 4楼的老师,请教怎么消磁,我们长有个位移传感器,最近老是显示不准确,在同一位置显示数据不一致,请问是什么故障,如何解决,表面消磁如何操作,感谢之至!!! 这种现象不能首先认定是磁化造成的,要先排除传感器和放大器及线路问题,一般的磁化还不会严重影响传感器测量,转子消磁一般是结合转子大修动平衡来做的,如果能够确定转子测量表面被严重磁化,可以与合肥科技大学联系,网络上可以找到,他们生产专业的设备并提供服务.
造成传感器数据显示不一的可能原因(现场经验):
1.传感器锁母松动;
2.放大器故障;
3.连接电缆接头松动或脏;
4.终端仪表接线端子表面氧化严重;
5.传感器本身损坏;
故障排除的方法:如果没有专业的检测设备,可以采用互换的办法来判断传感器和放大器的问题及线路问题.注意如果是在设备运行中进行检查,一定要先将连锁保护断开!!! 感谢7楼老师的回复,我们那有两太机器,相同的,我下午先去把传感器互换一下,还有,我们的传感器是上下移动的位移传感器,没有旋转,电缆没有老化,接头牢固,终端也没有氧化,估计是传感器本身故障。 你说的上下位移移动的传感器,我估计你说的是盘装二次表显示的位移是上下两个方向的,如果是,这样的传感器一般是用来测量轴位移(转子轴向窜量)的,防止轴向推力瓦磨损太大导致故障. 请问:一般什么设备适合做轴位移监测效果比较好 有轴向推力瓦的设备,如大型风机,压缩机,汽轮机,烟气轮机等.这是一个纯机械问题,看来这位朋友好象对机械了解不多. 这方面不懂,学习一下 主要是没接触过大型机械,也没接触过轴位移监测,谢谢! 楼主你好:
我是来至炼油厂,我厂重油催化的烟汽轮机在检修后,手盘车(仪表显示45转/min)仪表前后振动指示为6um,电盘车时(仪表显示75转/min)仪表前后振动指示分别为前振6um、6.3um,后振为13.5um、12.6um。
做过如下检查:
1、对振动监测带作径向跳动检查,并未发现超差;
2、对振动监测带视觉检查并未发现有凹坑或划痕,另外,在时域波形图和轴心轨迹图,也未发现有凹坑或划痕的迹象;
3、仪表检查做过交换通道和换新的测振探头,应该可以排除仪表本身的故障。
所以现在怀疑转子磁化的可能。
但现象并不是您说的“静态测量值尽管非常小,但却总是不停地上下波动”,有波动但幅度非常小,只有零点几um;后开辟了新的测振带,效果也不明显,似乎后振都是这样。
我想问的问题是:
1、还有没有其他的检测方向?
2、如果转子真的有磁化倾向,它对振动数值上的影响不应该只是数值上的相加,随着转子转速的增加,它对转子振动数值上的影响应该是线性的,这样想对吗?
补充以下,振动分析用的是深圳创维实的S8000。
谢谢! 不太明白你的意思!转子只要转动,无论是“手盘”还是“电盘”都会有相应的振动数值,而且你的振动数值并不大!还有你的振动是轴振还是轴位移?!我从你的描述中看不出问题
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